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製作工場組立て時 |
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生産工場据付時 |
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これが、初めに見せられた充填
装置である。
手動なのだが、フロートSWが
ついていると説明を聞く。
しかし、実際にはそんなもの
は無く、圧力差を利用した
システムである事が判明。
この業界については初心者
である。間違った事を教え
られ、散々悩んだ・・。 |
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客先の工場に設置完了。
エアー配管も製品輸送
配管も完了。
客先の社長(美人です)が
心配そうに見守る。
開発機械を始めて導入する
会社なので、試験で条件
出ししながら完成にこぎつける
事をなかなか納得して貰えない。 |
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手動キャッパー装置も見せられ
たが、自動には使えない。
で、オリジナルで考案する。
キャップの締め力が不明なの
で、この装置だけ先行手配。
7kg・cmかけるのが常識?と
関係者が言うのだが何を指す
のか不明。トルクだとすると
全てが破壊してしまう! |
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旧設備のビン洗浄装置の
後に、新規乾燥機。
そこから自動充填キャッパー
にビンを投入する。
当初2人体制だったが、
結局一人でも可能となる。
さあ、いよいよ試運転開始。
直後に難しさを思い知る事
になる。 |
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とにかく、何一つ参考になる
ものが無いので、自分の確実
と思われる方式を取り入れた。
キャップはパーツフィーダでの
供給として発注したが、納期
金額共に寄り合わず、別の
メーカーにした。
料金も納期も半分になった上、
自作しようとした反転シュート
まで付属した!感謝! |
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水で試験した条件で製品を
充填すると泡が発生。
最初から極端なタクトオーバー
を要求される。
製品の粘度や温度により
ポンプの回転数や圧力
逃がし(フロー)を別の方向
から適正値探しが始まる。
その度にソフトも書き換え。 |
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キャップを供給する真空パッドに
使う真空ポンプで悩んでいた。
SMCのカタログでパッドを
探そうと思ったら、エアー供給
だけで真空を発生する装置
が目についた。
即座に採用決定。小型で
真空性能もバッチリ。
細部まで計画終了。
オリジナル度99%ラインとなる。 |
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実際の作業にあわせて
条件がどんどん加えられる。
都度タクトは遅くなって行く。
それだけでは無かった。
製品が3種類あると言う!
そんな事は聞いていなかった。
粘度の大きく不透明なもの。
赤茶色で粘度は低いもの。
殆ど透明で粘度が低いもの。
全部条件が異なる!! |
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ラインは散々検討したが、この
工場の条件を満たすには
パレット式が適切と考え
巡回式のパレットラインを
採用する。
まとめ役から自分の知り合いの
工場にフレーム作らせるとの事。
出来て来たフレームは・・・
修正だけで1週間掛かった:涙 |
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1週間に2度しか生産しない
上に、粘度の低い2種は
月に1度位しか生産しない。
つまり、毎日調整は無理・・。
更に、製品を残して翌日
試験に使うと、温度が下がり
粘性も増し、条件が出ない。
生産日の度に竹内氏と
コンビで調整改良を行う。 |
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駆動部のパーツなども上がって
来た。
徐々にラインが形になっていく。
ワシと社長の2人で組立続ける。
ワシが検討中は社長一人。
図面にミスが見つかると工場に
行く度に叱られる:涙。
で、バツとしてワシがヤスリで
直したり・・まあ家庭的? |
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ソフトが完了に近くなっても
メカトラブルが発生。
都度ラインが止まり、ワシ
が対処を終えるまで待って
貰う。設計変更や改造を
何度も繰り返すので美人
社長が「使えない!」と怒る。
新規開発の機械は育って
行くものなのだと説明しても
なかなか納得して頂けない。 |
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フレームの上のユニットも揃って
装置らしくなって来る。
投入側から
無菌エアーブロー
充填ノズル
キャップ供給
キャッパー
で、取り出しとなる。
電磁弁は全て天井に集約する。 |
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サニタリー配管関係について
確たる経験も無かったので
工場の方々と意見を出し合い
現物勘合で変更を繰り返した。
段々ポイントが見えて来る。
全く問題が発生しなくなる
まで3ヶ月ほどかかった。
この機械はあくまでここの
工場専用で汎用ではない。 |
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装置の裏側。
青いのはクッションタンク。
ここに製品が他の部屋から
配管で投入され、ポンプで
充填ノズルへ送られる。
充填以外の製品は再度
このタンクに返送される。
配管の径や長さと性能の
関係がまだ不明だった。 |
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ポンプについては業者に
選定して頂いたが、オーバー
スペックだったかも知れない。
常用20Hz前後で設定。
メンテナンスの為に下置き
にしたが、課題として残った。
しかしながら、全体的に
結構なノウハウを得た。
改良したい部分もあるが、
設計にはつきものである。 |
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電気も組立に加わりどんどん
仕上がって行く。
制御盤や操作盤がついて
始動完了となる。
設定条件がバラバラで、
あちこちで不具合発生。
条件を煮詰めながら調整。
徐々に設計条件に近づいて
行く。 |
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裏側から見ると製品の色が
分かる。
センサーを当初この液体に
あわせたが、他の2種の
為に変えざるを得なかった。
更に、製品によりキャップの
色も違い、都度センサーの
調整が必要だった。 |
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問題は、この時点では製品が
無いので、流体に水を使う
しかなかった。
これが、実際にどう言う条件に
変更になるかは不明。
メカトラブルも発生。変更等を
繰り返す。
ビンの停止時の揺れが思った
以上に大きく、性能を少し
下方修正する事になった。 |
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空ビン(新品)をビン洗浄機
に投入する。
彼はキャップをフィーダに
供給する作業もしてもらう。
フィーダへの自動供給は
予算の関係で製作せず。
30分に1度位の供給
作業となる。 |
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時間がなく、10日で計画設計
した乾燥機の部品が届く。
これに関してはワシしか組立
が分からないので、全部ワシ
一人で組み立てる事に:涙。
横回しのチェーンも使うのは
初めて。アイデアのみの製品。
スプロケットはオリジナル。
性能は極めて不明。 |
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洗浄され水びたしのビンを
乾燥機に投入。
乾燥機を1周(または数周)
したビンを自動充填に投入。
3周位すると、ビンは殆ど
乾燥に近くなる。
しかし、1周だけでも殆ど
の水滴は切れている。
乾燥機温度は温風装置
設定で250度程度。 |
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性能的と言う以前に、予算の
関係からも、1周で完全乾燥
は無理である事は客先も承知。
熱風装置の電源を入れたら
エラー表示・・・。
修理に出すなどスッタモンダ。
新品がエラー?参った・・・。
客作納入日に間に合うか
どうか不明のままカバーして
本体は完成した。 |
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パレットタクトは15秒程度
なので、その間に洗浄機
から乾燥機へ。乾燥機から
自動充填へのビンの移動
を行う。
パレット停止時間は8秒程度。
4本のビンをパレットに供給。
慣れると案外素早く出来
作業が途切れる事もない。 |
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キャップが連続して落下。
供給側にストッパを追加。
ビンが停止すると倒れる。
搬送側供給ラチェットシリンダ
の調整。
条件をソフトに追加する度に
全体のタクトが遅くなって行く。
増えすぎた条件を潰す作業が
主になる。 |
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調整中の写真なのでカバーは
外してあるが、実際には
機構は見えない。
ビン投入と排出以外は
作業は無いので、ビンが
走る姿だけが見えるのみ。
操作盤は取り出し側にあり
供給側は非常停止ボタン
のみ設置してある。 |
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狭いフレームの中の作業は
太いワシは苦手。
社長はこうやって、平然と出入り
する。・・・毎度ながら・・参った。
初期トラブルは消えていくが、
条件を変更すると、おかしな
動作をしたり・・電気担当の
竹内氏は悩み続ける。 |
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向こうが無菌エアーブロー
である。ビンの中の空気を
無菌のものと入れ替える。
手前が充填装置。
仕事初めに最も手間がかかる
のが充填量の設定である。
当初は最も時間を要する
ブロックだったが、現在は
他の装置条件に追いついた。 |
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ジッとラインの動きを監視する
竹内氏。で、無駄を見つけては
ソフトを書き換える。
更に設定範囲を煮詰めて
本番で必要とされる条件を
まとめて、調整方法などを
決めて行く。
時には、厳しい顔付きで
声をかけるのにも勇気が・・。 |
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右がキャップ供給装置で
左がキャッパーである。
キャップの落下も無くなった。
キャッパーのヘッドは結局
先端をバネ式に変更する事
で、キャップの締め力を殆ど
一定に出来た。
バネ力は試験データから
割り出した。
7kg・cmは未だに不明。 |
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水を供給して本番に近い
試験運転になる。
トラブルを全部洗い出して
置かなくては持ち込めない。
このラインは前面はタクト
可動となり、空のパレットは
後方を回って、供給側に
戻る循環式となっている。
走行チェーンは常に回り
っぱなしである。 |
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この会社のキャップは
スクリュー式なのでこんな
キャッパーとなった。
数社見学をしたが、この
キャップ形式の工場は
無かった。
よって、これもオリジナルに
ならざるを得なかった。
パレットによるタクト移動も
このキャッパーの為である。 |
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後方から前方へはシリンダ
によりタクト送りされる。
逆もまた同じである。
但し、取り出し側はビンを
パレットから取り去らなくては
後方に送られない。
作業者とのマッチングも考慮
に入れた修正が続く。 |
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乾燥機の中のパレット。
MCナイロンで製作したので
温度変化が心配だった。
このMCナイロンは直接
レールの上を走行している。
半年走行した下面を確認
したが、思った以上に変化
は無かった。
減った場合には120度回転
して新面を使う。 |
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完成した乾燥機である。
周囲に保温材を入れないで
カバーを2重構造とした。
メンテナンスに若干の問題
があるが、案外保温性良。
温度がどれ位まで上がるか
などの試験が出来ない。
スイッチもついて、残るのは
何をおいても熱風装置! |
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サニタリー配管のフロー
機構¥であるが、何度か
変更をを見て、現在は
また改良を見ている。
上を横に走っているのは
エアー配管で、天井の下
に集約した電磁弁に供給
している。
メイン菅を走らせることで
チューブ長さを節約。 |
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回転調整をする。問題ない。
パレットもビンのホールドが
GOOD。
パレットは取り外し式となって
簡単に洗浄可能。
装着もチェーンの穴に2本の
ピンを差し込むだけ。
製作完了。 |
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手前も同じようなカバーが
ついて、全体は箱物と言う
形状の機械となった。
参考にする機械が無かった
ので、食品機械の形状でない
かも知れない。
因みにパレットのタクト送り
は、セラミックの焼成炉を
参考にした形式で、パレットの
走行はローラーチェーン。 |
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工場で出来る事は全て完了。
一番の問題は、一度も製品を
注入して条件出し出来なかった
事である。
最大速度に近いところまでは
調整をした。
このまま客先に持ち込む。 |
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数々の自動機械のシーケンス
を組んで来た竹内氏だが、
今回の条件出しには苦労
していた。機構自体は特に
なんでもないが、液体の食品
と言うハードルは辛かったかも。
どっちにしろ、彼無しにはこの
機械は完成しなかったかも
知れない。ひたすら感謝! |